某廠電鍍塑料燈罩零件,在燈罩化學(xué)鍍銅時(shí)出現(xiàn)氣泡,電鍍后氣泡變大,零件表面鍍層可以揭起。實(shí)際上化學(xué)鍍銅前的任何步驟出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)導(dǎo)致鍍層鼓泡,引起鍍層結(jié)合力不好的原因有很多,經(jīng)常易出現(xiàn)問(wèn)題的是除油過(guò)程和粗化過(guò)程。除油不徹底,會(huì)引起掉皮、脫落。燈罩采用的是化學(xué)除油(塑料件不宜用有機(jī)溶劑除油),除油溶液溫度升高到65℃~70℃,不斷地抖動(dòng)工件,直到水洗后不掛水珠為止。粗化是ABS塑料電鍍中很重要的一個(gè)工序,粗化不好,鍍層結(jié)合力下降;粗化過(guò)度,又會(huì)使零件表面變形,鍍層結(jié)合力也會(huì)降低。另外,由于敏化液中二價(jià)錫不穩(wěn)定,所以敏化液易失效,如不調(diào)整,也會(huì)導(dǎo)致活化失敗,活化不好,也會(huì)使化學(xué)鍍層沉積均勻;而活化過(guò)度,使活性金屬在表面還原過(guò)多而形成不連續(xù)鍍層,也會(huì)使鍍層結(jié)合力下降。
工廠在分析原因后,從化學(xué)除油開(kāi)始,嚴(yán)格按除油液配方和操作條件,又檢查粗化工序的時(shí)間、溫度,新配制敏化液和活化液,結(jié)果化學(xué)鍍銅后仍出現(xiàn)氣泡。經(jīng)過(guò)幾次反復(fù)試驗(yàn),故障仍然沒(méi)有排除,最后斷定零件表面的鼓泡不是由除油、粗化、敏化、活化引起的。開(kāi)始懷疑是否塑料材料的成分及成型工藝有問(wèn)題,因?yàn)?SPAN lang=EN-US>ABS塑料的成分及成型工藝與電鍍質(zhì)量有直接關(guān)系。ABS顆粒易吸水,要求壓注前水份含量低于0.1%,必須在80℃熱風(fēng)干燥箱中烘干2h~4h,周?chē)h(huán)境也必須干燥,另外ABS塑料中也不能混入其他成分。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)注塑廠將大量成型的ABS塑料件堆放在潮濕的庫(kù)房地面上,而且注塑前的原料未經(jīng)烘干。改進(jìn)措施是將要注塑的原料在80℃下烘干2h~4h,經(jīng)檢驗(yàn)符合電鍍要求后再進(jìn)行注塑,燈罩電鍍后鍍層鼓泡的故障排除了。
還是這個(gè)工廠,在燈罩電鍍鎳后鍍層表面出現(xiàn)黑斑、無(wú)光澤的故障。是在燈罩化學(xué)鍍銅后,轉(zhuǎn)入電鍍工序,工藝流程為:鍍鎳→鍍銅→鍍亮鎳→鍍鉻。鍍銅溶液比較穩(wěn)定,鍍銅層表面光亮、細(xì)致、沒(méi)有問(wèn)題,而在塑料零件鍍亮鎳后表面無(wú)光澤,而且有黑斑,加鍍鎳光亮劑后,故障仍未消除,分析光亮鍍鎳槽液,發(fā)現(xiàn)各成分含量均在工藝范圍內(nèi)。槽液放置一夜后,發(fā)現(xiàn)鍍槽底部有黃褐色泥狀沉淀物。經(jīng)分析是由于鍍鎳溶液溫度偏高,光亮劑分解所致,電鍍時(shí),空氣攪拌裝置把槽底的泥渣翻起來(lái),同鎳離子一起沉積到鍍層上,造成毛刺和黑斑。后來(lái)還發(fā)現(xiàn),由于鍍鎳、鍍鉻同用一套導(dǎo)電棒,導(dǎo)電棒上帶有鍍鉻時(shí)留下的鉻酐,鍍鎳時(shí),易將鉻帶人鎳槽中;又由于掛具沒(méi)有絕緣,鍍鎳溶液中帶入了銅雜質(zhì),這些都是引起鍍層發(fā)黑的原因。鍍液中的銅雜質(zhì)可用0.5A/dm2電流密度電解除去。而去除鍍液中的六價(jià)鉻雜質(zhì),是先用硫酸調(diào)節(jié)鍍液pH至3左右,然后加入亞硫酸鈉0.29/L~0.49/L,攪拌,使六價(jià)鉻還原為三價(jià)鉻,然后再用低電流密度除去鍍液中的三價(jià)鉻。最后用活性炭處理過(guò)濾除去有機(jī)雜質(zhì)。光亮鍍鎳槽液經(jīng)處理后,鍍鎳后再?zèng)]有出現(xiàn)黑斑。套鉻時(shí),燈罩的凹部采用象形陽(yáng)極,最后鍍出的燈罩光亮、細(xì)致,符合產(chǎn)品要求。










