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實際生產(chǎn)過程中的鍍鋅故障排除要點

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2011-05-26??瀏覽次數(shù):498 ??關(guān)注:加關(guān)注
核心提示:實際生產(chǎn)過程中的鍍鋅故障排除要點

鋅易溶于酸,也能溶于堿,故稱它為兩性金屬。鋅在干燥的空氣中幾乎不發(fā)生變化。在潮濕的空氣中,鋅表面會生成堿性碳酸鋅膜。在含二氧化硫、硫化氫以及海洋性氣氛中,鋅的耐蝕性較差,尤其在高溫高濕含有機酸的氣氛里,鋅鍍層極易被腐蝕。

 

    鋅的標準電極電位為-0.76V,對鋼鐵基體來講,鋅鍍層屬于陽極性鍍層,它主要用于防止鋼鐵的腐蝕,其防護性能的優(yōu)劣與鍍層厚度關(guān)系甚大。

 

    要把被一些人認為很簡單的鍍鋅真正做好,并非易事,下面舉一些例子說明。

 

    某廠為新搬遷的新地址,主要電鍍鋅瑪鋼(鑄鐵類)和冷軋板沖壓件,鍍鋅工藝為氯化鉀,其中一條滾鍍鋅線(三槽),滾鍍鋅合格率低。圓環(huán)形工件10%不合格品為高區(qū)暗、鍍層薄;瑪鋼類工件80%不合格品為高區(qū)不光亮、低區(qū)暗、鍍層薄。筆者應(yīng)邀到現(xiàn)場處理,滾桶為新制造的,做了許多改進,如加長、加固、陰極進滾桶側(cè)板孔改小,避免小零件掉出,滾桶轉(zhuǎn)速7r/min,認真察看滾桶內(nèi)導(dǎo)電辨,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電辮因與滾桶側(cè)板孔間隙太小而隨滾桶轉(zhuǎn)動而翹起,而不是下垂伸入工件中,導(dǎo)電辮頭太輕,且圓柱形,外徑比圓環(huán)形工件的內(nèi)徑還小,有可能某些工件套入導(dǎo)電辨頭上,造成這些套入的工件一直在鍍,同時檢查pH值各為6.26.46.3。當即趕制加長100mm的導(dǎo)電辨,加重導(dǎo)電辨頭,用化學純鹽酸摻水稀釋后調(diào)低pH值至5.4,同時用干凈燒杯取槽液再加光亮劑AB,觀察有無析出,判斷出是否光亮劑過量;用霍爾槽試驗最佳的光亮劑比例,得出光亮劑AB偏少。更換加長、加重的導(dǎo)電辮,補加光亮劑后即施鍍難鍍的瑪鋼類工件,達到全部合格。本例要點:認真觀察,導(dǎo)電是關(guān)鍵。

 

    某廠為簡易電鍍鋅作坊,自產(chǎn)自鍍自用,氰化滾鍍鋅后鈍化發(fā)霧。筆者應(yīng)邀到現(xiàn)場處理,工件為擠鍛壓加工的直徑10~15mm、長130mm軸類,表面油很多,無除油工序,整筐約50kg工件浸在濃鹽酸中10min后、水洗入槽氰化鍍鋅,出光后發(fā)霧、無法蘭白色鈍化。當即找來洗衣粉代替除油劑用溫水泡溶解將工件除油后、水洗、酸洗、水洗入槽鍍鋅,出光后發(fā)霧現(xiàn)象減輕很多,說明油污是禍首、以前帶入氰化鍍鋅槽液中油污仍很多,去除氰化槽液中油污很難,筆者試用CK-778鍍鋅除雜劑,利用其中鋁粉與槽液反應(yīng)上浮托起油污,不斷撈掉上浮物,除掉大部分油污,同時取樣分析:氧化鋅30g/L,氰化鈉高達100g/L,光亮劑太多。詢問操作者回答:因發(fā)霧,誤認為氰化鈉太小、光亮劑少,多次加氰化鈉、光亮劑。當即取出部分槽液加水稀釋、補加氫氧化鈉、氧化鋅,按正常工藝,全部合格。

 

來源:福州天宇電氣股份有限公司開關(guān)事業(yè)部 
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