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氰化鍍銅故障及其處理方法:預(yù)鍍銅層發(fā)黑,鍍液呈藍(lán)色

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2012-02-29??瀏覽次數(shù):2432 ??關(guān)注:加關(guān)注
核心提示:氰化鍍銅故障及其處理方法:預(yù)鍍銅層發(fā)黑,鍍液呈藍(lán)色

    可能原因

    原因分析及處理方法

 

(1)游離NaCN過低

  該廠建浴時(shí),預(yù)鍍銅液的配方為含銅30gL,游離氰化鈉8gL,氫氧化鈉8gL。經(jīng)幾個(gè)月生產(chǎn)后,出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象

  從數(shù)據(jù)分析看,配槽時(shí),游離氰化鈉和氫氧化鈉的含量已低,投產(chǎn)時(shí),雖能保證生產(chǎn),但是在生產(chǎn)過程中,一方面由于NaOHNaCN要帶出;另一方面由于NaOHNaCNOzCOz發(fā)生反應(yīng)逐漸消耗,平時(shí)又不補(bǔ)充,以致鍍液中游離氰化鈉的量已降到l9L,這樣鍍液中的銅離子部分以二價(jià)離子形式產(chǎn)生,導(dǎo)致鍍液呈藍(lán)色,鍍層發(fā)黑

  處理方法:根據(jù)分析結(jié)果,調(diào)整槽液成分至規(guī)范,并嚴(yán)格控制鍍液中金屬銅和游離氰化鈉的比值,詳見故障現(xiàn)象l

(4)的處理方法

   該工廠是常溫滾鍍氰化鍍銅,外觀銅鍍層正常,經(jīng)滾鍍鎳后,外觀鎳層也正常,經(jīng)100左右溫度烘烤后,卻出現(xiàn)上述現(xiàn)象

  若把正常鍍鎳上鍍好銅的工件放到產(chǎn)生“故障”的鎳槽內(nèi)電鍍,用同一溫度烘烤,試驗(yàn)結(jié)果沒有起泡,表明鍍鎳液是正常的。那么故障可能產(chǎn)生于銅槽內(nèi),為了進(jìn)一步驗(yàn)證故障是否產(chǎn)生于銅槽,將經(jīng)過嚴(yán)格前處理的工件放在該“故障”銅槽內(nèi)電鍍后,再用同一溫度去烘烤,試驗(yàn)結(jié)果,鍍層起泡。由此可以確認(rèn),故障發(fā)生在銅槽

  工件彎折至斷裂,鍍層沒有起皮,說明前處理是正常的。剝開起泡鍍層,發(fā)現(xiàn)基體潔凈,這進(jìn)一步說明電鍍前處理沒有問題

  氰化鍍層一般結(jié)合力很好,也無脆性。鍍層發(fā)生局部起泡的原因,主要是游離氰化物含量不足,或者鍍液內(nèi)雜質(zhì)過多。經(jīng)過化驗(yàn)分析,氰化亞銅含量為l4gL,而游離氰化鈉含量?jī)H為4gL。從分析結(jié)果來看,游離氰化鈉含量低,工件表面活化作用不強(qiáng),易產(chǎn)生鍍層起泡

  處理方法l35gL活性炭吸附處理鍍液后,再分析調(diào)整鍍液成分至規(guī)范,小電流電解4h后,試鍍

  在此必須指正,該鍍液的氰化亞銅含量也偏低,常溫下滾鍍氰化亞銅的含量應(yīng)在25gL以上,若同時(shí)調(diào)整氰化亞銅的含量,則游離氰化鈉的含量應(yīng)在15gL左右

 

  (2)有機(jī)雜質(zhì)過多

  詳見故障現(xiàn)象l(7)的原因分析及處理方法

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