摘要:本文介紹了觸摸屏與PLC組成的電鍍生產線控制系統(tǒng)的構成和功能,著重論述了系統(tǒng)的構成、觸摸屛參數(shù)設置以及PLC主要程序的功能和框圖,觸摸屏為系統(tǒng)提供了友好界面,簡單直觀,易于操作。
關鍵詞:觸摸屏;PLC;電鍍
0引言
在工業(yè)生產控制過程中,PLC的應用非常廣 泛。在機械制造、石油化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業(yè)等領域的應用都得到了長足的發(fā)展,特別在冶金化工行業(yè)得到廣泛應用。
某冶煉廠的電鍍生產線采用專用行車,行車 架上裝有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一臺電 動機拖動,行車的進退和吊鉤的升降均由相應的 限位開關3(3定位。該生產線上現(xiàn)有三個槽位,也 可以根據生產需要和工藝要求方便的擴展。該系 統(tǒng)具有手動和自動循環(huán)兩種工作方式,手動方式 用于設備調試或出現(xiàn)故障時實現(xiàn)單步動作或調整 設備到原始位置。在自動方式下,電鍍生產線不 工作時,行車、吊鉤處于原位,裝好工件后,只 要按下啟動按鈕,吊鉤上升,上升到上限位,吊 鉤停止運行;行車再帶動吊鉤右行至鍍槽,行車 停止運行;然后吊鉤下降,下降至下限位,即工 件放入鍍槽,電鍍150S后提起,停放30S,讓鍍 液從工件上回流到鍍槽;然后行車再右行至回收 槽,吊鉤下降,將工件放入回收槽中浸泡26S,提 起后停放18S,接著行車再右行至清水槽,將工件 放入清水槽中清洗28S,最后提起停放15S后,行車左行至左限位,吊鉤下降至原位,電鍍一個工件的全過程結束,電鍍生產工藝流程如圖1所示。
該系統(tǒng)原來采用繼電器接觸器系統(tǒng)控制,由 于故障多,運行參數(shù)不便調節(jié),又不具備監(jiān)控功能,給生產和運行管理帶來諸多不便。所以改為用PLC和觸摸屏聯(lián)合控制,不僅提高了控制的自 動化程度,而且在系統(tǒng)運行過程中,還能用觸摸 屏修改控制需要的時間參數(shù),經過實踐操作證明,改造后的系統(tǒng)操作筒捷,運行穩(wěn)定,可靠性高。