中國電鍍網資訊:10月16日,鞍鋼股份線材廠1號線完善改造工程一次熱負荷試軋成功,這為該廠進軍國內外高端市場、實現(xiàn)轉型升級添加了利器,也為鞍鋼做精做強長材產品,開拓汽車鋼市場奠定了基礎。
為了最大限度減少對生產及效益的影響,經過前期調查論證,鞍鋼將本次改造定位為完善改造工程,充分利用現(xiàn)有設施及部分設備,采用“邊生產邊改造”的方式進行,最大限度提高經濟效益和社會效益。自9月1日集中停軋以來,鞍鋼克服時間緊、地質條件差、交叉作業(yè)多、施工場地窄、拆扒量大等不利因素影響,24小時不間斷組織施工,45天實現(xiàn)一次熱試軋成功,創(chuàng)造了線材廠改造史上的紀錄。
在改造過程中,線材廠在將2號線成熟工藝技術移植到1號線的同時,迅速搶占線材工藝技術制高點,自主研發(fā)了噴霧控制冷卻、滾動導衛(wèi)、大型單體扭轉、空煤氣雙預熱等多項新工藝新技術,有效保證了產品質量更加穩(wěn)定,為深化品種結構調整創(chuàng)造了條件。
據悉,1號線以生產“大批量、高質量、低成本、少規(guī)格”的中高檔產品為主,使簾線用鋼、冷鐓用鋼、預應力鋼、焊接用鋼等產品更具個性化魅力。同時,使產品由1.1噸的低重量盤條升級為2.3噸的大卷重盤條,提高了產品的產量和質量、降低了軋制成本和損耗,滿足了用戶對大卷重線材產品的需求。
1號線完善改造工程竣工,使線材廠實現(xiàn)了由生產普通材向生產精品材的轉變,由追求生產規(guī)模到追求品種質量的轉變,由生產碳鋼向生產特鋼的轉變,進一步提升了市場競爭力。